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古雷石化 | 環氧乙烷/乙二醇裝置檢修后滿負荷運行


  近日,古雷石化EO/EG(環氧乙烷/乙二醇)裝置按計劃開車,順利開啟滿負荷運行階段。

  隨著乙烯裝置裂解氣壓縮機完成搶修并氮氣開車成功, EO/EG(環氧乙烷/乙二醇)裝置按計劃開車。在古雷石化化工四部全員及各相關部門人員的不懈努力下,裝置分別用時13、21小時采出合格環氧乙烷、乙二醇產品,且生產負荷穩步提升至100%,標志EO/EG裝置檢修后順利開啟滿負荷運行階段。

檢修期間,分部以K-115(循環氣壓縮機)檢修為主線,不僅成功完成壓縮機油冷器旁路及過濾器改造、C-410塔(環氧乙烷精制塔)中沸器問題整改等多項檢修任務,還對E-413(環氧乙烷精制塔進料換熱器)至E-412(環氧乙烷精制塔中間再沸器)管線材質升級等項目進行技術改造,最大程度消除了裝置缺陷隱患,降低裝置各項能耗,確保EO/EG裝置開得起、穩得住、長周期運行。

自C-410塔投運以來,E-412無法連續工作問題一直制約著裝置優化運行。崗位人員多次嘗試調整塔的生產負荷等操作,但E-413至E-412物料溫度始終維持在80-90℃,無法達到108℃的設計溫度,E-412熱推動力不足,導致塔釜蒸汽消耗量增加、經濟效益下降,還存在環氧乙烷落入塔釜液中的生產風險。
為解決這一難題,化工四部在檢修期間重點實施E-413殼程入口增加手閥項目,通過手閥調整旁路FV-4116(環氧乙烷精制塔進料再沸器旁路流量控制閥)流量,提高E-413至E-412物料溫度,成功降低了C-410塔運行的蒸汽用量。據估算,旁路手閥增加后,中壓蒸汽消耗量節省約10t/h。

開車過程中,公司領導高度重視,對開車工作進行統籌謀劃。裝置管理人員、公司工藝專家及SD專利商技術人員全過程跟蹤指導。操作人員精心準備、精細分工,按照既定的開車方案和進度安排執行操作。公用、設備、儀表、電氣等部門/模塊通力合作,確保開工各項條件的落實、所需物料的供應,為裝置開車提供了有力保障。

目前,EO/EG裝置穩定保持滿負荷運行狀態,各項參數均正常。下一步,化工四部全體人員將鉚足干勁,齊心協力優化操作,將穩定高負荷生產,推進裝置提質增效、節能降耗等各項措施落實到位,確保裝置持續“安、穩、長、滿、優”運行。



來源:表面活性劑網

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