大慶石化聚乙烯改用國產催化劑
截至7月1日,大慶石化塑料廠全密度聚乙烯二裝置已連續安穩運行330天。在此期間,該裝置完成了3次國產催化劑的試用工作,累計試用催化劑3.8噸,生產3個牌號聚乙烯產品10萬余噸,節省進口催化劑采購費用100多萬元。
全密度聚乙烯二裝置投產于2012年,年設計產能30萬噸,是該廠6套裝置中生產規模最大的一套裝置。在聚乙烯產品生產中,催化劑是必不可少的助劑,用量雖少,但價格很高,在產品成本中占有較大比重。由于催化劑具有很高的技術含量,一直需從國外進口,進貨周期長。
今年以來,該廠在全密度二裝置上改用國內廠家生產的催化劑產品,生產出的聚乙烯產品指數、密度、流動性等指標均達到要求。
由于裝置流化床生產工藝特點,切換試用不同催化劑存在很高的技術風險。全密度二車間為此編制了周密的試用方案,車間管理人員跟班指導生產,發現問題及時解決。催化劑進料采用分次均勻注入的方法,技術人員一邊觀察反應情況,一邊提量,直到國產催化劑濃度達到百分之百。他們還對試用過程中可能發生的問題進行預設,對操作人員進行培訓交底,確保操作萬無一失。